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提高缸體(tǐ)試漏一(yī)次合格率的有效技術措施
來(lái)源:轉載 日期:2016-8-12 18:13:17 浏覽次數:110

南(nán)汽工廠的NSE缸體(tǐ)生(shēng)産線是目前國際上(shàng)比較先進的發動機生(shēng)産線,缸體(tǐ)的水套和油道的洩漏測試(簡稱“試漏”)采用的是行業内比較先進的質量流量法,試漏一(yī)次合格率曾經是一(yī)個(gè)長期困擾我們的難題,本文通過一(yī)個(gè)典型的質量攻關(guān)案例,詳細介紹如(rú)何解決該問題。 

生(shēng)産線介紹 

NSE缸體(tǐ)線的機加工采用了(le)三個(gè)加工中心組和兩條自動線的組合。共有17道加工工序,缸體(tǐ)的水套和油道的洩漏測試(OP60)安排在粗加工和精加工之間(jiān),此外,缸體(tǐ)在試漏前要進行清洗。試漏工序是由5個(gè)工位組成的(見圖1)。

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缸體(tǐ)試漏檢測 

在這(zhè)裏,我們要普及兩個(gè)概念:一(yī)是洩漏測試。主要是指用一(yī)定的手段将試漏物質加到被檢測産品器(qì)壁的一(yī)側,用儀器(qì)或某一(yī)種方法檢測出試漏物質的洩漏量或者洩漏點(NSE缸體(tǐ)的洩漏量的工藝要求詳見表1);二是一(yī)次合格率。我們把一(yī)次性通過檢測的合格品的比例稱為(wèi)“一(yī)次合格率”。洩漏測試的結果容易受到一(yī)些(xiē)外來(lái)因素的影響,造成誤判。 

檢測流程 

測試過程分(fēn)為(wèi)VEX-儲氣缸充氣階段 、工件充氣階段 、測量階段、排氣階段。具有測量精度高和測量速度快(kuài)的特點。其測量原理(lǐ)主要有四個(gè)方面,分(fēn)别如(rú)下(xià)(圖2):

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1, VEX-儲氣缸充氣階段:這(zhè)個(gè)階段打開Y1閥,按調壓器(qì)設定的壓力向VEX-儲氣缸充氣。 
2, 工件充氣階段:這(zhè)時(shí)關(guān)閉調壓器(qì),Y1閥,打開Y2閥,将壓縮空氣從VEX-儲氣缸放(fàng)到工件中,并達到壓力平衡。 

3, 測量階段:關(guān)閉其它閥,隻打開Y3閥,如(rú)果工件有洩漏,VEX中的壓縮空氣會經過傳感器(qì)補充到工件中,最終流向環境。質量流量傳感器(qì)就(jiù)可以直接測出這(zhè)個(gè)洩漏量。 

4, 排氣階段:測量結束後,将工件中的氣體(tǐ)排出。 

我們把缸體(tǐ)試漏一(yī)次合格率的目标值設定為(wèi)98%。當前存在的現(xiàn)狀是:2011年7-9月(yuè)(yuè)份缸體(tǐ)生(shēng)産線的試漏一(yī)次合格率一(yī)直不理(lǐ)想,分(fēn)别為(wèi)94.1%、95.2%、94.7%。其不良後果是:增加返工量,産生(shēng)無效勞動,導緻效率低(dī)下(xià),浪費嚴重。我們對洩漏測試一(yī)次不合格的原因類别進行了(le)排列統計,發現(xiàn)“合格件被誤判”的比例為(wèi)91.21%,位居第一(yī)位。如(rú)果解決該問題,就(jiù)可以大幅度提高缸體(tǐ)試漏一(yī)次合格率。 

小組成員(yuán)通過頭腦風(fēng)暴法,針對試漏合格件被誤判的原因展開了(le)討(tǎo)論,并制成如(rú)下(xià)魚刺圖(見圖3),共列出10條末端因素。

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針對上(shàng)述末端因素,我們制定了(le)要因确認計劃表(見表2),确認過程如(rú)下(xià):

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◆末端因素一(yī)(封堵裝置狀态異常)的确認過程:我們對設備進行點動操作(zuò),通過控制電磁閥,分(fēn)别檢查各個(gè)控制封堵裝置的氣缸是否運動到位。經過檢查,氣缸狀态良好(hǎo)(hǎo),無異常情況。結論是非要因。 

◆末端因素二(流量傳感器(qì)不準确)的确認過程:我們首先對流量傳感器(qì)進行了(le)标定,标定結果合格。同時(shí),使用标準件10次重複試漏,洩漏值數據重複性很好(hǎo)(hǎo)。結論是非要因。 

◆末端因素三(密封件狀态不一(yī)緻)的确認過程:我們經過檢查比對,現(xiàn)場(chǎng)密封件狀态确實存在不一(yī)緻的情況,新(xīn)舊密封件同時(shí)在使用,使得不同的缸體(tǐ)密封狀态不一(yī)。統一(yī)更換新(xīn)密封件後,但(dàn)合格率無明顯提高。結論是非要因。 

◆末端因素四(操作(zuò)不準确)的确認過程:OP60的設備操作(zuò)人(rén)員(yuán)均接受過專業培訓,熟悉工藝文件,具備操作(zuò)資格。結論是非要因。 

◆末端因素五(毛坯狀态不一(yī)緻)的确認過程:我們對五個(gè)批次每批次30件工件,同一(yī)時(shí)間(jiān)段集中上(shàng)線加工,統計分(fēn)析這(zhè)150件工件的試驗結果,發現(xiàn)一(yī)次合格率無多大變化(huà),毛坯一(yī)緻性良好(hǎo)(hǎo)。結論是非要因。 

◆末端因素六(定位孔位置度差)的确認過程:我們對缸體(tǐ)定位孔的位置度進行檢查,連續跟蹤15天的檢查記錄,統計分(fēn)析确認位置度處于良好(hǎo)(hǎo)狀态。結論是非要因 。 

◆末端因素七(測量時(shí)間(jiān)不合理(lǐ))的确認過程:我們正常測試工藝的測量時(shí)間(jiān)為(wèi)4秒(miǎo),調整測量時(shí)間(jiān),針對同一(yī)台缸體(tǐ)測試10次,我們發現(xiàn)測量時(shí)間(jiān)變化(huà),但(dàn)洩漏值無明顯變化(huà)。結論是非要因。 

◆末端因素八(工件自身(shēn)不同表面溫差大)的确認過程:1)我們對10台缸體(tǐ)的進行跟蹤,發現(xiàn)缸體(tǐ)自身(shēn)不同表面(見圖4)之間(jiān)存在溫差,其中最高溫度面為(wèi)排氣面,最低(dī)溫度面為(wèi)後端面,其兩者的溫差我們認為(wèi)是缸體(tǐ)自身(shēn)不同表面的最大溫差;2)在工件和環境的溫差保持不變的情況下(xià),我們通過改變同一(yī)工件不同表面間(jiān)的溫差來(lái)跟蹤工件洩漏值的變化(huà)。以水套洩漏值為(wèi)例,我們從50次試驗得到的關(guān)系曲線(見圖5),并從中發現(xiàn):在其它條件不變的情況下(xià),各表面之間(jiān)溫差越大,洩漏值越大。結論是要因。 

◆末端因素九(工件與環境溫差大)的确認過程:我們對2011年11月(yuè)(yuè)16日之前的1000組數據進行分(fēn)析,以水套洩漏值為(wèi)例,得到如(rú)下(xià)關(guān)系圖(見圖6),我們發現(xiàn)工件與環境的溫差越大。最後的結論是要因。 

◆末端因素十(溫度補償設置不合理(lǐ))的确認過程:我們根據得出的溫差與洩漏值的關(guān)系,洩漏值随工件與環境的溫差增大而增大。以油道洩漏值為(wèi)例,我們通過線性分(fēn)析優化(huà)溫度補償(見圖7),導緻缸體(tǐ)試漏一(yī)次合格率顯著提升。結論是要因。

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我們最終确認,工件自身(shēn)不同表面溫差大、工件溫度與環境溫差大、溫度補償設置不合理(lǐ)是導緻缸體(tǐ)試漏合格件被誤判的三個(gè)主要原因。針對這(zhè)些(xiē)要因,我們通過研究制定了(le)相應的對策表(見表3)。

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針對此的措施實施主要有兩個(gè)方面: 

對策實施1:在清洗機後增加冷卻通道,延長工件冷卻的時(shí)間(jiān),充分(fēn)降低(dī)工件各表面溫差,縮小與環境的溫差。具體(tǐ)步驟如(rú)下(xià): 

步驟a:根據實際情況确定冷卻方案在冷卻方式上(shàng)具有以下(xià)兩種方案: 增加恒溫冷卻通道和增加鼓風(fēng)冷卻通道。結合生(shēng)産實際,由于季節的變化(huà)導緻溫差較大,恒溫冷卻失去意義,選擇鼓風(fēng)冷卻是為(wèi)了(le)使得工件的溫度與室溫盡可能(néng)接近(見圖8)。因此,我們選擇增加鼓風(fēng)冷卻通道。 

步驟b:布置通道。我們在清洗機出料口後增加了(le)U形鼓風(fēng)冷卻通道(見圖9)。 

步驟c:落實區域管理(lǐ)。為(wèi)了(le)新(xīn)增加的工藝冷卻通道便于管理(lǐ),将其納入OP50的區域管理(lǐ)範圍。 

對策實施2:優化(huà)溫度補償設置。對策一(yī)實施完畢後,我們統計分(fēn)析了(le)1000組測試數據(見圖10),尋找最新(xīn)溫度補償曲線,并在JWFROEHLICH試漏機上(shàng)對洩漏值進行溫度補償(見圖11)。

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在效果檢查環節,主要查看溫差情況及溫度補償情況。對策一(yī)實施後,工件與環境溫差、工件各表面溫差均顯著下(xià)降(見圖12),工件與環境溫差小于5℃,工件各表面溫差小于3℃。我們通過溫度補償,将溫差對洩漏值的影響調整到最低(dī)(見圖13),達到了(le)優化(huà)目的。

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上(shàng)述措施實施後,缸體(tǐ)試漏一(yī)次合格率的月(yuè)(yuè)度統計值均超過98%,達到了(le)質量目标。 

結束語 

我們通過增加冷卻通道、優化(huà)溫度補償設置等措施,大幅度提高了(le)缸體(tǐ)試漏一(yī)次合格率,降低(dī)了(le)成本消耗,同時(shí)也(yě)提升了(le)生(shēng)産效率。


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